據了解,巴陵石化煉油事業部對催化裂化余熱回收鍋爐系統實行升壓改造后,實際運行壓力低于設計壓力,煙氣的二氧化硫排放小于100毫克每標準立方米,運行平穩。改造不僅較新建余熱回收鍋爐系統節約了大量投資,還減少了主風機組功率消耗,每年節約電費近40萬元。據悉,該事業部催化煙氣脫硫裝置于2014年12月底建成投用,在新增煙氣脫硫裝置在工藝運行過程中,增加了煙氣外排阻力約4千帕,超過原有的余熱鍋爐設計運行壓力(5千帕)。在難以拆舊建新余熱回收鍋爐的情形下,需對余熱回收鍋爐系統進行升壓改造。據了解,該部組織攻關團隊,采取輕巧的閥門隔斷并增加盲板隔離代替水封罐,實現工藝流程可靈活切換和減少煙氣壓力降雙效;優化余熱回收鍋爐本體及設備附件,其中,對防爆門進行“變裝”改造,增加防爆門蓋和配重塊后,密封和保壓效果好。運行結果顯示,余熱回收鍋爐系統壓力平均值增加,降低了煙氣系統壓降,進而降低了上游主風機組的電耗,達到預期效果。
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