如今,“節約用能、從點滴做起”已成為齊齊哈爾建華工業有限責任公司全體員工的一種新風氣。近8年來,他們積極建設節約型企業,堅持管理與改造并行的原則,深化資源管理體制改革,合理調整用能布局,大上節能改造項目,推廣應用新工藝、新技術,使得企業在產值逐年提高的情況下,能源消耗卻逐年大幅度下降。1997年,該公司的工業總產值1.3億元、能源費用2757萬元,到了2004年,工業總產值猛增到3.42億元,而能源費用反而下降了1200多萬元,企業真正實現了扭虧為盈,職工平均年收入達到了1.2萬元。
圍繞“節約”定政策職工養成好傳統
鍛壓分廠是個用電大戶,如果處于滿負荷狀態,每天運行10個小時,需耗電3萬千瓦。自從公司2002年出臺低谷電獎勵辦法以后,他們可來勁兒了。低谷電價與平時電價一度相差0.2元,按規定,他們可獲得節約總額60%%的獎金,工人老李說,現在大家都起早貪黑地干,每個月都能多掙幾百塊,誰不干,那純屬“傻冒”。如今,表面處理分廠、工具分公司等企業的耗能大戶都使用低谷電生產,僅此一項就節約生產成本近10萬元。
供能布局勤調整避免“大馬拉小車”
該公司原供能設施及基礎管網布局分散,有時為了滿足一個班組生產需要,也要開動一臺大噸位設備,造成了能源的嚴重浪費。近年來,為提高能源利用水平,他們有計劃、有重點地對供能設施布局進行了調整,封停了四臺20噸蒸汽鍋爐,分別恢復啟用兩臺4噸鍋爐和一臺6噸鍋爐為火工區和機加生產區提供生產用汽。這樣,有效克服了“大馬拉小車”的浪費現象,當年節煤23910噸、節電109.65萬千瓦時,不僅收回了投資成本,還累計節約費用181.22萬元。8年來,企業通過對供能設施的改造,直接節約資金達1060余萬元。
技改贏得高回報新技術帶來新“錢途”
高耗低效的老設備,是耗能的猛虎,是企業發展的攔路虎。“十五”期間,該公司在技改方面投入了2個多億,大上節能改造項目,大力推廣節能技術,其中,有四分之一用于提高資源利用水平和環境保護。
多年來,該公司將原來老式的KZD型鍋爐逐步淘汰,引進了多臺新型的SZW鍋爐,每年每臺可比原設備節煤15%左右。同時,他們還應用了分層燃燒技術、受熱面紅外線噴涂技術和鍋爐蒸汽幕三次風技術,使燃燒、熱交換和循環各主要環節都得到了有效控制,使節能效率又提高了30%以上。
新技術、新材料的研究應用,也讓該公司嘗到了甜頭。近年來,他們先后進行了毛坯精化、毛坯管料收口、鋁罐毛坯擠鑄后沖制等加工工藝的改進,簡化了工序、節約了能源,每年至少節約費用400余萬元,又為企業找到了一條新“錢途”。