據了解,河南油田以精細管理為手段,細化注汽鍋爐能耗標準,提高系統效率,降低燃料消耗,2011年以來稠油產量綜合耗燃料553.84千克標煤/噸,同比降34.13千克標煤/噸,節約燃料14930噸標煤,渣油、煤總費用比控制指標減少675萬元。
根據河南油田分公司要求,承擔稠油生產任務的第二采油廠為降低注汽鍋爐燃料消耗,采取了多項措施:
一是深化精細管理,提高注汽鍋爐燃燒效率。采油二廠將爐效監測納入生產運行,共對36臺次注汽鍋爐進行了燃燒效率測試,對燃燒效率較低的注汽鍋爐進行及時分析、調整,深化“一爐一輪一分析”精細管理法,在注汽鍋爐、低壓燃煤鍋爐、75天/噸燃煤鍋爐中找到影響燃燒的控制節點17個,并制定了相應的控制措施,優化燃燒調節和工藝流程,持續降低鍋爐平均單耗。燃油鍋爐產汽單耗由60.34 千克/噸下降到58.83千克/噸,75噸燃煤鍋爐產汽單耗由176.81 千克/噸下降到169.91千克/噸。
二是完善鍋爐污水回用系統,建設稠油聯合站至古城油田、樓八區污水輸送管線,實現泌淺10區注汽鍋爐及樓八區注汽鍋爐應用熱污水,全年共增加回用污水17.53萬立方米,節約燃油660噸;同時,深入開展“雙降管理”工作,成立摻水優化項目組,通過改進現有配套技術,探索區塊少加熱或不加熱途徑,去年以來共開展單井實驗累計62井次,在5號、6號集油站開展摻水進行不加熱實驗運行,聚合物驅油區塊油井基本停止摻水,摻水量同期相比日均下降1830立方米,低壓鍋爐用煤減少95噸,加熱爐用天然氣減少32萬立方米。
三是應用新技術和新工藝,對井樓油礦利用兩套循環系統進行汽暖改水暖改造,建立儲水罐、管道泵、供暖管線循環系統,進行熱量替換,返回的蒸汽冷凝水可作為摻水和洗井用水,使井樓油礦取暖正式改為水暖,一個采暖期可節約蒸汽2000噸,節約燃油118噸;同時,對各種保溫材料的保溫效果進行普查,共維修裸露管線8640米,注汽干線和支線破損保溫層恢復整改1380米,特別是篩選保溫工藝,對注汽鍋爐輻射段保溫層實行高鋁纖維磚整體砌筑技術,在新莊9號站2號鍋爐上應用,鍋爐熱效率提高2.28%,節約燃油95噸。
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