鋼鐵行業是能耗大戶,能耗約占企業成本的25%。節能減排不僅是履行社會責任、提升企業形象的具體體現,也是提高能源綜合利用、降本增效的重要手段。宣鋼“十一五”累計投入10.3億元實施了40余項節能減排重點項目,成立了“提高動力介質回收率攻關組”等15個挖潛增效攻關組,加強余熱余能的回收利用,優化能源介質使用,提高能源利用效率,通過發展循環經濟等,五年間實現挖潛增效36.24億元。“循環”增效益,幫助宣鋼戰勝了金融危機,有效應對了上游原燃料價格居高不下造成的巨大成本壓力。
宣鋼一直采用濕法熄焦,近千攝氏度的紅焦熱量被白白浪費,還污染了環境。為此,專項投資1.79億元實施了5#、6#焦爐干熄焦工程。去年底投用以來,相比濕法熄焦具有回收紅焦顯熱、避免濕熄焦對環境的污染、提高焦炭質量三個方面顯著優勢,年預計可發電量1.16億度,創造效益5000多萬元。目前,宣鋼結束了鍋爐長期燃煤歷史,全部改用燃氣式鍋爐,實現了全部煤氣、蒸汽的管網總調。利用余熱采暖面積占生產、生活總采暖面積65%以上,噸鐵發電量達到47千瓦時,達到國內先進水平。日處理能力為4.8萬立方米的工業廢水處理與回用工程,實現了宣鋼東區工業廢水零排放和中水回用,噸鋼取新水比2005年降低了3.49噸,達到4.0噸/噸鋼以下。
宣鋼公司今年前兩月,噸鋼煤氣回收量累計完成108.98立方米,實現歷史性突破。此前,2010年全年自發電量達到6.63億千瓦時,同比提高了20%。通過深入開展向二次能源高效利用要效益,使環境質量得到了顯著改善,成為了新的效益增長點。
今年宣鋼確定了全年挖潛增效10.6億元奮斗目標,其中向噸鋼轉爐煤氣回收要效益5.6元。這意味著全年平均煤氣回收量至少達到103立方米/噸,同比提高28立方米/噸。過去轉爐煤氣受下游用戶少、煤氣回收柜容量有限等制約,煤氣回收率始終不能實現重大突破。按照“系統思考、局部合理、系統優化、全局最佳”的攻關總原則,年初對煉鋼廠5萬立方米煤氣柜與動力廠8萬立方米煤氣柜實施了切改互換等,依靠管理優化,大幅提高了轉爐煤氣回收率;實施了轉爐煤氣電除塵改造,使轉爐煤氣含塵量降到10mg以下,滿足了高爐熱風爐使用要求,擴大了轉爐煤氣用戶,還置換減少了煉鐵焦炭使用量。元月份轉爐煤氣回收量創出了噸鋼112.28立方米的最好水平。
宣鋼一直采用濕法熄焦,近千攝氏度的紅焦熱量被白白浪費,還污染了環境。為此,專項投資1.79億元實施了5#、6#焦爐干熄焦工程。去年底投用以來,相比濕法熄焦具有回收紅焦顯熱、避免濕熄焦對環境的污染、提高焦炭質量三個方面顯著優勢,年預計可發電量1.16億度,創造效益5000多萬元。目前,宣鋼結束了鍋爐長期燃煤歷史,全部改用燃氣式鍋爐,實現了全部煤氣、蒸汽的管網總調。利用余熱采暖面積占生產、生活總采暖面積65%以上,噸鐵發電量達到47千瓦時,達到國內先進水平。日處理能力為4.8萬立方米的工業廢水處理與回用工程,實現了宣鋼東區工業廢水零排放和中水回用,噸鋼取新水比2005年降低了3.49噸,達到4.0噸/噸鋼以下。
宣鋼公司今年前兩月,噸鋼煤氣回收量累計完成108.98立方米,實現歷史性突破。此前,2010年全年自發電量達到6.63億千瓦時,同比提高了20%。通過深入開展向二次能源高效利用要效益,使環境質量得到了顯著改善,成為了新的效益增長點。
今年宣鋼確定了全年挖潛增效10.6億元奮斗目標,其中向噸鋼轉爐煤氣回收要效益5.6元。這意味著全年平均煤氣回收量至少達到103立方米/噸,同比提高28立方米/噸。過去轉爐煤氣受下游用戶少、煤氣回收柜容量有限等制約,煤氣回收率始終不能實現重大突破。按照“系統思考、局部合理、系統優化、全局最佳”的攻關總原則,年初對煉鋼廠5萬立方米煤氣柜與動力廠8萬立方米煤氣柜實施了切改互換等,依靠管理優化,大幅提高了轉爐煤氣回收率;實施了轉爐煤氣電除塵改造,使轉爐煤氣含塵量降到10mg以下,滿足了高爐熱風爐使用要求,擴大了轉爐煤氣用戶,還置換減少了煉鐵焦炭使用量。元月份轉爐煤氣回收量創出了噸鋼112.28立方米的最好水平。
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