據悉,四川巴中南江煤電公司煤矸石發電廠采用沸騰燃燒鍋爐,存在煤耗高,熱效率低,環境污染大,管子磨損嚴重等問題,燃煤成本在電力產品總成本中所占比重不斷增加。鍋爐產生的爐渣、粉煤灰、煙塵量較大,對環境造成二次污染,治理成本增高。除塵設備采用水膜除塵器,除塵效率在90%以下,經過多年運行,除塵效率大大降低,雖經過多次改造,仍然不能完全滿足減排要求。
據介紹,該電廠對原有的兩臺20T沸騰床鍋爐改造為兩臺25T循環流化床鍋爐,并投入高壓靜電除塵器兩臺,建設投入了靜電除塵器和高壓氣力輸灰系統,對配套風機進行變頻節能技術改造,對落后變壓器進行更新。
據悉,11月18日,四川巴中南江煤電公司發電廠鍋爐節能技術改造工程竣工。經過節能技術改造后,鍋爐熱效率提高到90%以上,發電標煤耗從1065g/Kwh降至650g/kwh,年可節約標準煤1.5萬噸左右,同時,經高溫燃燒的煤矸石排放的近2.44萬噸灰渣,是優質的建材原料,被全部利用為附近水泥廠及建材廠的摻和料。高壓靜電除塵器及氣力輸灰系統運行穩定可靠,對鍋爐排煙處理較為徹底,除塵效率達到99.5%以上,爐內脫硫技術的成功應用,使脫硫效率達到70%以上,煙塵排放、二氧化硫排放完全滿足國家規定標準,大大改善了礦區生活環境。變頻技術及新型變壓器的使用,大幅度降低了能耗,提高了用電效率。