安慶石化分公司狠抓節能工作,堅持以技術進步、提升裝置運行水平為突破口,深化精細管理,使裝置能耗持續下降。今年前5個月,該公司煉油裝置綜合能耗為82千克標油/噸,與去年同期相比下降了13.5千克標油/噸,為企業降低成本2000多萬元。
近年來,該公司龍頭裝置———煉油裝置綜合能耗居高不下。降低煉油裝置綜合能耗成了該公司提高效益的關鍵環節。他們認真修訂裝置節能指標,完善節能措施,從而提高了裝置精細管理水平,杜絕了裝置非計劃停工,實現了煉油的常減壓、催化裂解、焦化等主要裝置連續運行的歷史最好水平,裝置加工量也創出了歷史新高。今年前5個月,煉油裝置累計加工原料油173萬噸,為裝置能耗下降提供了有效保證。
與此同時,他們還加大裝置節能的技改技措力度。去年,他們相繼投用了催化裂化頂循與熱工二級脫鹽水換熱器、催化裂化油漿蒸汽發生器、常減壓換109換熱流程改造等一系列節能舉措。今年,該公司又實施了催化裂化裝置提高煙機回收功率、余熱鍋爐改造、焦化裝置吹汽放空系統接觸冷卻塔改造等措施,均取得明顯成效。
其中,該分公司今年3月份實施的催化裝置余熱鍋爐改造,經過一個多月的試運行,排煙溫度由以前的267℃降至218℃,過熱溫度由310℃上升至385℃,發汽量由18.5噸/小時增至21.5噸/小時,年提高蒸汽產量2.6萬多噸,扣去除氧水成本,凈增效190多萬元。