公司“上大壓小”熱電聯產異地新建工程(變更)
本次主要變更內容為:鍋爐由2×1080噸/小時煤粉爐變更為2×1188噸/小時循環流化床爐,機組規模由2×300兆瓦變更為2×350兆瓦。脫硫方式由石灰石-石膏濕法脫硫變更為爐內添加石灰石脫硫+爐后石灰石-石膏濕法煙氣脫硫,脫硫效率由93%提高到99%。脫硝方案由低氮燃燒技術+SCR脫硝,變更為SNCR脫硝,脫硝效率55%;除塵仍采用布袋除塵器,除塵效率99.92%;"/>
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公司基本資料信息
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山西河坡發電有限責任公司“上大壓小”熱電聯產異地新建工程(變更)
山西省陽泉市
山西河坡發電有限責任公司
國電環境保護研究院
2010年10月,我部以環審〔2010〕328號文對該項目環境影響報告書進行了批復。本次主要變更內容為:鍋爐由2×1080噸/小時煤粉爐變更為2×1188噸/小時循環流化床爐,機組規模由2×300兆瓦變更為2×350兆瓦。脫硫方式由石灰石-石膏濕法脫硫變更為爐內添加石灰石脫硫+爐后石灰石-石膏濕法煙氣脫硫,脫硫效率由93%提高到99%。脫硝方案由低氮燃燒技術+SCR脫硝,變更為SNCR脫硝,脫硝效率55%;除塵仍采用布袋除塵器,除塵效率99.92%;優化總平布置,間接空冷塔由兩座變為一座,廠區面積減至23.41公頃。變更后總投資33.8億元,環保投資40909萬元(變更前32265萬元),占總投資的12.12%(變更前9.81%)。
(1)大氣:采用爐內添加石灰石脫硫(脫硫效率70%)+爐外石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(脫硫效率95%),不設GGH和煙氣旁路,綜合脫硫效率99%;采用袋式除塵器,除塵效率99.92%,考慮濕法煙氣脫硫系統50%除塵效果,綜合除塵效率為99.96%;采用SNCR脫硝,脫硝效率55%。除塵、脫硫、脫硝對汞產生的協同去除率按70%計。鍋爐煙氣通過1座高210米煙囪排放,設置煙氣在線監測系統。設計(校核)煤種SO2、煙塵、NOX、汞及其化合物的排放濃度滿足《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)中表1標準要求,各污染物排放濃度較變更前進一步降低。(2)水環境:工業廢水和生活污水經處理全部回用。設置2000立方米廢水池,非正常工況廢污水暫存后處理回用,不外排。廠區分區防滲并在廠址地下水上游、下游和側向分別設置地下水監測井。(3)聲環境:選用低噪聲設備,汽輪機、勵磁機等采用隔聲罩,送風機進口、鍋爐安全閥排汽口等處安裝消聲器。在廠界北側靠近主廠房處設置約長120米、高3.5米的隔聲墻。廠界晝夜噪聲滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準。(4)固廢:項目灰渣和脫硫石膏綜合利用率100%,主要用于制造水泥和建材等。
公眾參與情況:采取公示、張貼公告和發放調查表等形式開展公眾參與工作。公示期間未收到公眾的反饋意見。共計發放199份個人調查表和10份團體調查表。調查結果表明,個人和團體均無反對意見。
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